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氮化硼高压微射流均质机处理实验报告(2023-03-20)

氮化硼高压微射流均质机处理实验报告

                                              编号:

实验场地

广东省深圳市德衡纳米工厂

涉及产品

氮化硼、去离子水

实验参与人员

吴强、杨少辉、李国胜、魏顶峰、刘迁

实验时间/周期

2023-03-14

实验分类

□工艺验证

 

实验目的:通过高压微射流均质机将加有去离子水的氮化硼粉末进行分散乳化。

 

二、实验条件(如需可附页说明):

2.1、环境条件:

场地:德衡纳米工厂

温度:25℃

湿度:71%

2.2、用品清单:

类别

名称

型号

数量

备注

1 材料

氮化硼粉体

CG007

750g

六方氮化硼粉体

2 材料

去离子水

 

17L

 

3 设备

高压微射流均质机

中型试验机DNH-4000

30000psi)

1台

 

  • 实验方案(如需可附页说明):

取氮化硼粉体750g与15kg的去离子水,按照质量比1:20 进行混合,混合后形成氮化硼的悬浮液,然后用高压均质机对悬浮液进行处理,使氮化硼能均匀的分散在去离子水中。处理3次,处理压力30000psi。

  • 实验过程(如需可附页说明):
  1. 750g的氮化硼粉体与15kg去离子水混合,用搅拌桨搅拌,形成一种悬浮液。

                      

              

取样原始液体如上图

 

  1. 氮化硼粉末与去离子水混合的初始液体是悬浊液,初始粘度测量数据如下图。

                           

 

3、将氮化硼悬浮液放入高压均质机,以20000psi的压力进行均质处理。处理方式均质机的泵将氮化硼悬浮液吸入到均质机中,通过高压力使材料在均质腔体中形成粒子相互碰撞、剪切、湍流从而让材料被均质并纳米化。

 

          

 

4、通过对此次调配好的氮化硼悬浊液,我们进行了二十次的循环试样,分别在均质机第4、7、10、12、14、16、18和20次取样测试粘度和固含量(其中分别在第五次和十五次均质乳化后,都增加了1L去离子水。),详细数据下表。

 

 

5、在实验中,当液体通过均质机的第十次的时候,明显感觉到液体的温度超过人体体温,感觉到轻微烫手,估计温度在四十多度,,通过检查设备,发现冷却器是冷的,设备明显出现换热效率不够用,还需的优化。

 

 

 

 

 

 

6、分别正对第4、7、10、12、14、16、18和20次的分散乳液进行对比:

            

氮化硼第四次通过均质机的样品

 

             

氮化硼第七次通过均质机的样品

 

              

氮化硼第十次通过均质机的样品

7、(第四、七、次处理和第十次处理粘度情况)

从材料情况来看,每次处理过后材料更加细腻,粘度也有所降低,充分表现出每次打完都是有效果比较明显。

  • 结果及分析:
  1. 目前通过目测来看,氮化硼粉末与去离子水混合的初始液体是悬浊液,经过均质机均质乳化后,能明显的看到液体为乳状。
  2. 初始状态的悬浊液粘度比较小,通过均质后,可以看出来均质的起到明显的效果,粘度增大(从四次取样的粘度数据得出结论)。随着均质的次数越多,乳液的粒子越来越小,表现出粘度数值越低。
  3. 具体结果需要客户做最终判定结果(满足产品的需求)。

报告人/日期:刘迁  2023年03月20

审批人/日期:

创建时间:2023-04-08 11:23
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